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        新工藝的泵站檢修方法

        新工藝的泵站檢修方法
        發布時間:2014/07/24 作者:中聯泵業 點擊次數:63次

        新工藝的泵站檢修方法

          1存在問題及檢修方案

          劉老澗抽水站建成于 1996年,其易損件是上下外殼及葉輪,主要問題是水流造成的氣蝕或沖蝕磨損。

          在2007年檢修3號機組更換下外殼時,發現下座法蘭面的磨損十分嚴重,并呈不均勻分布。進一步檢查發現下座與下外殼法蘭的聯接螺栓(緊固件行業)松動,螺栓已失去作用,下外殼成自由狀態,所以抽水或泄洪發電時,旋轉的水流對下外殼產生巨大的扭轉力矩,下外殼法蘭在下座上產生滑動,滑動方向隨抽水或泄洪的改變而改變,最終造成下座法蘭面的嚴重磨損。當更換新下外殼后,兩法蘭面間隙達 10~20 mm,下座已無定位基準,下外殼無法與下座進行正常安裝,見圖 2.針對下座存在的問題,檢修人員提出了兩種解決方案:

          方案一,堆焊修補下座磨損部位,焊后手工打磨。該方案存在 3 個問題:一是打磨工作量大,二是打磨無法達到要求的精度,三是焊后下座有可能產生變形。

          方案二,墊金屬墊片。該方案存在 2 個難題:一是難以保證精度,二是難以確保墊得可靠密實。

          結合以上兩種方案,該站領導與技術人員經認真研究,認為雖能勉強施工,但不能保證檢修質量,遂都予以放棄。后經網上咨詢與認真比對,決定使用天山公司生產的高抗壓強度的修補劑,采用復印成型法修復下座磨損的技術方案。簡單說,該方案是將修補劑涂敷于下座法蘭面,將下外殼吊裝到要求的位置,通過擠壓膠液并調整好下外殼的位置精度,待修補劑完全固化后,最后緊固聯接螺栓,從而實現定位與可靠安裝的目的。

          復印成型法方案的優勢是:定位精度高,操作簡單,維修周期短,100%填充間隙,能保證下殼體與下座的穩固定位。

          修補材料確定為 TS2111 超級金屬修補劑,該材料有 4 方面的優勢:一是抗壓強度高(達 170 MPa),承載下外殼安全可靠;二是冬季施工操作性好,在現場溫度 2~8℃的環境下,調膠和涂膠仍比較方便;三是觸變性好,適合在下座法蘭面上涂敷較厚的膠層;四是可操作時間長(6090 min),在大量用膠時,有足夠的涂膠時間。

          2 維修工藝

          (1)預調整下外殼的位置精度調整下外殼與中座的同心度。因下座已無定位基準,故以中座基準為參考。方法是先找出中座的中心,再用吊線法檢查下外殼,下外殼四周用 4個千斤頂進行調整。

          調整下外殼的水平和高度。在下外殼法蘭面上預加工 4 個 M36 螺紋孔,用 4 個 M36 螺栓調整下座的水平和垂直高度。

          (2)加工緊固螺紋孔、定位銷孔當下外殼的同心度、水平度和垂直高度調整好后,將 4 個 M36 的調整螺栓做上記號,防止其變動;在下外殼和下座上加工 4 個定位銷孔,并在下座上新加工 24 個 M24 的聯接螺栓孔。

          (3)準備泡沫海綿,在各定位銷孔、螺栓孔處進行保護。聯接螺栓孔處擰上 M24 的雙頭螺栓。

          (4)下座法蘭面除銹、除油,并涂敷足夠厚度的 TS2111 修補劑。

          (5)下外殼法蘭面上噴 1731 脫模劑,將其吊裝入位,安裝定位銷,靠其自重將膠液擠壓到位。

          (6)初固后,用碘鎢燈加溫固化,完全固化后,拆下雙頭螺栓,換上M24 的聯接螺栓進行緊固。

          該工程于 2007 年 11 月 20 日在3 號機組實施了工業膠復印成型法維修,通過 2 年多時間的運行。經現場多次測試, 各項技術性能指標均達到原設計要求, 機組運行平穩、噪音低、振動小, 進、出水流態好,亦為其它同類機組維修積累了經驗。

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